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各位師傅:
你們好!
最近有個(gè)項目,是用步進(jìn)馬達拉動(dòng)同步帶的方式,重復做“多點(diǎn)定位”,定位精度1毫米,現在同步帶輪的周長(cháng)由于馬達細分設定而存在小數點(diǎn)四舍五入的誤差,運行久了以后,造成很明顯的累計定位誤差,歡迎各位提出寶貴建議!
當然換伺服電機,設置合適的電子齒輪比可以解決問(wèn)題,但是由于馬達的選型是機械工程師設計并已裝配好的,在不換硬件的情況下,看各位師傅有何其他高見(jiàn)?
(PLC: 松下FP-XH, 指令形式:絕對型脈沖加方向。)[ 此帖被lifeison在2016-11-08 00:00重新編輯 ]