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sam.h.b
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樓主  發(fā)表于: 2010-01-22 19:40
跪求立式加工中心保養內容(越詳細越好)
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    佘順紅
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    1樓  發(fā)表于: 2010-01-23 18:58
    加工中心在出廠(chǎng)的時(shí)候就附有保養和維修手冊,我有FANUC的書(shū),但是上傳不了
    佘順紅
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    2樓  發(fā)表于: 2010-01-23 19:16
    ★★★

                         JCS-018立式加工中心故障分析及維修



    摘要:數控電火花線(xiàn)切割在內花鍵孔加工中的應用G威達公司高檔鉆夾頭技術(shù)喜獲突破CIMCO DNC-Max機床聯(lián)網(wǎng)系統設計新型工業(yè)控制系統方法探討示波器知識百問(wèn)向時(shí)間要錢(qián):加快換刀速度經(jīng)典設計SE鉆尖硬質(zhì)合金鉆頭研制成功在數控車(chē)床上進(jìn)行鋸齒形加工高性能加工中心的結構特點(diǎn)數控滾齒機伺服系統故障機床工具業(yè)當前經(jīng)濟運行的九個(gè)問(wèn)題用普通磨床加工超精度、低粗糙度零件淺論如何有效提高Pro/NC編程效率先進(jìn)制造技術(shù)新進(jìn)展“軟”涂層刀具的發(fā)展與應用塑料模具零件的熱處理工藝砂輪的特性及種類(lèi)新型高速五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)及裝備”項目通過(guò)國家驗收洛軸將為"嫦娥工程"提供軸承五軸聯(lián)動(dòng)數控系統的應用與市場(chǎng)價(jià)值[標簽:tag]北京機床研究所生產(chǎn)的JCS-018立式加工中心是采用FANUC一BESK 7M系統的全功能數控機床。7CM系統是采用16位字長(cháng)的微處理器數控系統,它是以中央處理單元(CPU)為核心,用數據總線(xiàn)方式與存貯器以及各種接口組合成一個(gè)完整的數控系統。7CM系統的全部功能由系統軟件實(shí)現,.
      北京機床研究所生產(chǎn)的JCS-018立式加工中心是采用FANUC一BESK 7M系統的全功能數控機床。7CM系統是采用16位字長(cháng)的微處理器數控系統,它是以中央處理單元(CPU)為核心,用數據總線(xiàn)方式與存貯器以及各種接口組合成一個(gè)完整的數控系統。7CM系統的全部功能由系統軟件實(shí)現,系統軟件由22K控制程序,4K CRT控制過(guò)序,診斷程序以及作為參數寄存器和數據暫存的工作寄存器所組成。整個(gè)程序具有總體結構簡(jiǎn)單、功能強、程序精練而嚴密的特點(diǎn)。因而當故障發(fā)生后,系統能從硬件、軟件上進(jìn)行指示,根據其指示就可查找出故障點(diǎn),從而將其排除。本文將018加工中心的幾例故障的處理方法介紹如下,供同行參考。

      例一故障現象:Y軸速度異常,05#、07#和37#報警。

      故障檢查及分析:查FANUC-BESK 7M系統維修手冊,05#系統急停車(chē)信號接通;07#系速度控制單元報警;37#系Y軸位置控制偏移過(guò)大。

      從維修手冊中看,05#報警是由緊急停車(chē)造成,排除其報警并不困難,對于07#報警,維修手冊指出:任意一軸的速度控制單元處于報警條件,或電機電源線(xiàn)的接觸器斷路,產(chǎn)生該報警?煽紤]下列原因:①電機過(guò)載:②速度控制的電源變壓器過(guò)熱;③速度控制電源變壓器的電源保險絲斷;④在控制部分電源輸入端子板上,接線(xiàn)座Xl的EMGI N1和EMGI N2之間的觸點(diǎn)開(kāi)路;⑤在控制部分電源輸入支架上,交流100V保險絲(F5)斷;⑥連接速度控制單元與控制部分之間的信號電纜斷開(kāi)或從觸頭中脫落;⑦由于某種原因其它伺服機構報警,電機電源線(xiàn)上的接觸器(MCC)斷開(kāi)。

      我們經(jīng)過(guò)對以上7項的宏觀(guān)分析,認為07#報警與05#均是由于Y軸速度異常之后,我們采用緊急停車(chē)手段所引起。因此,把以檢查的重點(diǎn)放在37#報警上。

      從維修手冊上看,37#報警有兩條原因:①伺服電機電源線(xiàn)斷線(xiàn);②位置檢測器和伺服電機之間的連線(xiàn)松動(dòng)。

      分析原因①,伺服電機有轉速,說(shuō)明電源線(xiàn)未斷。與此同時(shí),我們又將位置控制環(huán)內的偏移補償量調到CRT顯示器上,與正常值進(jìn)行比較,也無(wú)異常。從而排除了Y軸位置偏移量過(guò)大的問(wèn)題。對于②,我們根據“先外后內”的維修原則,用分段判定法對NC系統的01 GN 710位置控制器進(jìn)行了詳細的檢查,具體步驟如下:①根據X、Y、Z三個(gè)伺服驅動(dòng)系統的結構和參數完全一致的特點(diǎn),將Y、Z兩個(gè)伺服驅動(dòng)系統的NC中位置控制器的連線(xiàn)XC(Z軸)和XF(Y軸)以及測速反饋線(xiàn)XE(Z軸)與XH(Y軸)對調,即在機床控制中,用Y軸信號控制Z軸,用Z軸信號控制Y軸,以檢查NC系統的好壞。調換后故障依然存在,說(shuō)明NC系統無(wú)故障;②將標準電柜中Y、Z伺服驅動(dòng)系統進(jìn)行對調,即用Z軸控制信號去驅動(dòng)Y軸,故障同樣存在,又排除了伺服驅動(dòng)系統的問(wèn)題,將故障范圍縮小到Y軸直流伺服電機中。

      拆開(kāi)直流伺服電機,發(fā)現測速發(fā)電機與伺服電機之間的連接齒輪松動(dòng)。由于在自動(dòng)控制系統中測速發(fā)電機是一種產(chǎn)生加速或減速信號和對旋轉機械作恒速控制的元件。故它與伺服電機之間的連接松動(dòng)便造成對恒速控制不準,甚至對CNC產(chǎn)生加速信號,從而造成Y軸速度異常。

      處理方法:將其連接齒輪緊固,故障排除。

      例二故障現象:主軸不能定向,負載表指針達紅區,08#報警。

      故障檢查及分析:

      查機床維修手冊,08#報警為主軸定位故障。根據維修手冊的要求,我們打開(kāi)機床電源柜,在交流主軸控制器線(xiàn)路板上,找到了7個(gè)發(fā)光二極管(6綠1紅)。這7個(gè)指示燈(從左到右)分別表示;①定向指令;②低速檔;③磁道峰值檢測;④減速指令;③精定位;③定位完成;以上為綠色);⑦試驗方式。

      觀(guān)察這7個(gè)指示的情況如下:l#燈亮,3#、5#燈閃爍。這表明定位指令已經(jīng)發(fā)出;磁道峰值已檢測到;定位信號也檢測到;但是系統不能完成定位,主軸仍在低速運行,故3#、5#燈不斷閃爍。調節主軸控制器上的電位器RV5、RV6、RV7,仍不能定位。

      從以上情況分析,懷疑是主軸箱上的放大器有問(wèn)題。打開(kāi)主軸防護罩檢查放大器時(shí),發(fā)現主軸上的刀具夾緊油缸軟管盤(pán)繞成絞形,纏繞在主軸上,分析這個(gè)不正常的現象,我們判斷就是該軟管盤(pán)繞致使主軸定位偏移而不能準確定位,造成08#報警。

      解決方法:將該軟管卸下回直后裝好,又將主軸控制器中的調節器RVII(定位點(diǎn)偏移)進(jìn)行了重新調節。故障排除,報警消失,機床恢復正常運行。

      例三故障現象:主軸12#報警

      故障檢查與分析:

      查JCS一018加工中心交流主軸系統明書(shū)知:主軸12#報警為直流電路電流過(guò)大,故障原因有如下三種情況:①輸出端或電機繞組短路;②功率晶體管不良;③印刷板故障。

      在確認輸出端或電機繞組無(wú)短路的情況下,斷開(kāi)電源,檢查晶體管組件,檢查方法如下:打開(kāi)印刷板,拆去電機動(dòng)力線(xiàn),用萬(wàn)用表xl0Ω檔檢查晶體管組件的集電極(C1 C2)和發(fā)射極(E1 E2)之間;集電極(C1 C2)和基極(B1 B2)之間以及基極(B1 B2)和發(fā)射極(E1 E2)之間的電阻值。晶體管組件損壞時(shí),C-E;C-B之間成短路狀態(tài),檢查發(fā)現Cl-El之間短路,即晶體管組件已燒毀。

      為確定故障源,又對印刷板上晶體管回路進(jìn)行了檢查。檢查情況如下:①將直流耦合熔斷器F7拆下,合上交流電源,輸入正轉指令。②測定8個(gè)晶體管(型號為ET191)U、V、W相再生回路的基極-射極電壓(CN6,CN7上測量)。

      以發(fā)射極為基準,測量B-E正常值一般在2V左右,有問(wèn)題的回路與正;芈凡煌,發(fā)現了就可以判定。檢查1C-1B之間為短路,即C-B極擊穿。同時(shí)二極管D27也擊穿。在更換上述部件后,主軸報警變?yōu)?9#報警。查閱有關(guān)資料知:AL-19報警為U相電流檢測電路偏置過(guò)流報警。

      對控制回路的電源進(jìn)行檢查,檢查印刷電路板上電源測試端子19A-CT為AC19V;19B- CT為AC19V;交流輸入電源正常。直流輸出24V,15V,5V正常,而-15V電壓為“0”。說(shuō)明三端穩壓管7915電源異常,檢查7915端壓管已被擊穿。

      解決方法:更換7915后,-15V輸出電壓正常,主軸AL-19報警消除。同時(shí),主軸AL-12#報警答也消除,機床恢復正常。

      例四故障現象:主軸定位后,ATC無(wú)定位指示,機械手無(wú)換刀動(dòng)作故障檢查與分析,該故障發(fā)生后,機床無(wú)任何報警產(chǎn)生,除機械手不能正常工作外,機床各部分都工作正常。用人工換刀后機床也能進(jìn)行正常工作。

      根據故障現象分析,認為是主軸定位完成信號未送到PLC,致使PLC中沒(méi)有得到換刀指令。查機床連接圖,在CN1插座22#、23#上測到主軸定位完成信號。該信號是在主軸定位完成后送至刀庫電機的一個(gè)信號,信號電壓為24V。這說(shuō)明主軸定位信號已經(jīng)送出。

      在PLC梯形圖上看到,ATC指示燈亮的條件為:①AINI(機械手原位)ON;②A(yíng)TCP(換刀條件滿(mǎn)足)ON。

      首先檢查ATCP換刀條件是否滿(mǎn)足。查PLC梯形圖,換刀條件滿(mǎn)足的條件為:①OREND(主軸定位完成)ON;②INPI(刀庫伺服定位正常)ON;③ZPZ(z軸零點(diǎn))ON。以上三個(gè)條件均已滿(mǎn)足,說(shuō)明ATCP已經(jīng)ON。

      其次檢查AINI條件是否滿(mǎn)足。從PLC梯形圖上看,AINI滿(mǎn)足的條件為:①A75RLS(機械手75°回行程開(kāi)關(guān))ON;②INPI(刀庫伺服定位正常)ON;③180RLS(機械手180°回行程開(kāi)關(guān))ON;④AUPLS(機械手向上行程開(kāi)關(guān))ON。檢查以上三個(gè)行程開(kāi)關(guān),發(fā)現A75RLS未壓到位。

      解決方法:調整A75RLS行程開(kāi)關(guān)檔塊,使之剛好將該行程開(kāi)關(guān)壓好。此時(shí),ATC指示燈亮,機械手恢復正常工作,故障排除。

      例五故障現象:99#報警故障

      故障檢查與分析:

      該故障發(fā)生后,按機床任何鍵均不能工作,系統停止了任何功能,也不能從手動(dòng)數據輸入/顯示燈面板執行任何控制,即整個(gè)系統處于“死機”狀態(tài)。同時(shí),按清除鍵不能消除該報警,也不能熄滅上述指示燈。按R、S+啟動(dòng)鍵不能啟動(dòng)系統。按I、L+啟動(dòng)鍵,系統能啟動(dòng),通用顯示器I顯示IL字符,也能用清除鍵消除和顯示器I上的字符及數碼,但不能清除號碼顯示器的99#報警,按操作面板上的按鈕可進(jìn)行轉換,但用手和紙帶輸入機不能輸入任何數據,機床仍不能工作。查閱018操作說(shuō)明書(shū),從86#到99#報警均未提示是何種報警,因此不能根據機床的報警表及其處理辦法是進(jìn)行解決。

      根據上述檢查以及系統工作原理,我們懷疑是CNC系統出現了故障,于是進(jìn)行了如下的工作:檢查系統電源,在01GN700、01G705、01GN701、02GN710、01GN715、01GN820、01GN725、N01、N00上測得+5、±15V、+24V電壓均正常。查018機床維修手冊,在報警表上,未指明99#為何種報警,我們從報警分類(lèi)欄上看到:99#為p/S報警,表示程序誤差或操作誤差報警。根據該報警指示的范圍,我們首先將機床參數全部清零(將01GN700板上的電池去掉)排除了程序誤差的故障,99#報警未消除。其次,仔細檢查機床的各參考位置,發(fā)現刀庫未回到參考點(diǎn)。為此,我們調整旋轉變壓器,使刀庫重新回到參考點(diǎn),排除了機械故障。99#報答還是未消除。

      考慮到刀庫電機是由附加位置控制器所控制,刀庫不回參考點(diǎn)這一故障的發(fā)生是否將CPU數據總線(xiàn)鎖定,根據018 7CM系統為總結結構的特點(diǎn),我們采用插拔法將02GN710板上的數據總線(xiàn)AX2拆下后,再重新開(kāi)機,系統啟動(dòng)成功,通過(guò)顯示器I上無(wú)任何顯示,號碼顯示器上則顯示02#、07#報警,按N+1鍵,CRT顯示:02#:數控柜過(guò)熱報警;07#:速度控制裝置報警。

      對于07#報警我們認為:因機床參數已經(jīng)消除,伺服電機X、Y、Z的電磁接觸器已處于斷開(kāi)狀態(tài),必然會(huì )產(chǎn)生該報警。只要將機床參數恢復,該報警的消除是不難的。對于02#報警,機床操作說(shuō)明書(shū)上指出:(1)環(huán)境溫度過(guò)高;(2)冷卻風(fēng)扇故障;(3)空氣過(guò)濾器不清潔。

      我們在排除上述因素后,利用CRT進(jìn)行接口診斷,在T地址下,查找到數據號16的第7位為0。正常狀態(tài)下該位應為“1”。機床操作說(shuō)明書(shū)上指出:該位為數控柜過(guò)熱信號,當輸入信號接通時(shí)(即數控柜過(guò)熱時(shí))它為0。由此,我們認為是數控柜中的熱控開(kāi)關(guān)接通。從數控柜中找到兩只熱控開(kāi)關(guān),型號分別為:60M139 60M1Y7。一只在附加位置控制板02GN710上,另一只在PC-C主板上。檢查熱控開(kāi)關(guān)發(fā)現PC-c主板上那只開(kāi)關(guān)無(wú)+5V工作電壓。故T地址16#數據為0。根據PC-C印刷電路板電路檢查,在PC柜門(mén)上發(fā)現H50F PC 02穩壓裝置上無(wú)+24P輸出電壓。該電壓一路供PC-C主板工作;一路送機床側信號。檢查穩壓裝置,發(fā)現該裝置燒壞。更換該穩壓裝置后,接上PC-C主板,+24P電壓正常,同時(shí)號碼顯示器上99#報警消除,但負載表旁的報警指示為:19#。再接上機床側信號,(即將02GN710板(附加軸位置控制)上的數據總線(xiàn)AX2插上)+24P電壓消失,同時(shí)99#報警又出現。這說(shuō)明99#報警與+24P電壓有關(guān),其機理為:由于PC-C失去+24P工作電壓,其輸入、輸出動(dòng)作產(chǎn)生紊亂,從而封鎖了CPU數據總線(xiàn),產(chǎn)生P/S操作誤差報警,使整個(gè)系統“死機”。該機理也與刀庫不回參考點(diǎn)的故障現象相吻合。

      查機床側信號短路的原因,在機床強電柜XT2接線(xiàn)柱上查到XT2-1、XT2-2線(xiàn)有短路現象,再查該線(xiàn),發(fā)現簡(jiǎn)易位置控制器輸入信號線(xiàn)毛刺短路,故使穩壓裝置燒壞。將該故障排除后,機床側信號+24P電壓恢復正常,99#報警消除,系統恢復正常。

      通過(guò)對上述故障的維修,我們認為:FANUC-BESK 7M系統具有自診斷功能,在加工中可以在線(xiàn)診斷外部設備接口信號和機床控制輸入輸出信號,并由CRT顯示。7M系統有多達80多種報警,當出現報警時(shí),操作者和維修人員可查閱操作說(shuō)明書(shū)上的報警信息表,根據具體報警號的提示來(lái)查找問(wèn)題的癥結所在,給系統的維修和檢修帶來(lái)極大的方便。
    sam.h.b
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    謝謝!

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